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燃煤锅炉尾部受热面改造与应用探讨.pdf

1、燃煤锅炉尾部受热面改造与应用探讨宓文浦王光绪【摘要】针对 DHL 型燃煤热水锅炉尾部省煤器和空气预热器布置不合理,锅炉排烟温度过高,锅炉给风温度高,锅炉附属设备负荷相对较大,影响锅炉安全经济运行,提出可行性方案并经锅炉厂家设计人员认可,对锅炉省煤器和空气预热器进行了改造,改造后运行效果良好。【关键词】燃煤锅炉受热面改造应用一、概述(一)锅炉主要技术参数某供热站相继投产运行五台 DHL14-1.57/150/90-A2 型燃煤热水锅炉,其具体技术参数如下表:(二)锅炉结构情况为进一步提高锅炉热效率,降低排烟温度,DHL 型锅炉尾部布置了两级省煤器和两级空气预热器,以便加热炉水和进入炉膛的空气,从

2、而达到降低排烟温度,提高锅炉热效率的目的。(三)工艺流程二、运行存在问题该供热站 DHL14 型锅炉排烟温度平均 257左右(详细运行参数见下表),进入锅炉炉膛的热空气温度平均 180左右。而根据锅炉厂家提供的设计参数,锅炉排烟温度应在160左右,热空气温度应维持在 154左右。锅炉实际运行参数与设计运行参数偏差较大,耗煤量、排烟热损失、飞灰热损失等居高不下,不仅造成锅炉热效率较低,而且增加了锅炉附属设备的運行负荷。实际生产中主要存在以下问题:一是锅炉排烟温度过高,锅炉排烟温度比理论数值平均高出 97左右。二是燃料燃烧配给热空气温度过高,增加了锅炉的不完全燃烧热损失,降低了锅炉热效率。三是烟气

3、中的飞灰含量增大。四是烟气中的 SO2 含量增大,降低了锅炉本体和附属设备的使用寿命。五是锅炉运行安全性能降低,在突然停电或其它情况导致循环停滞时,锅炉水温和压力在 5 分钟内升至 140和 0.4MPa,接近饱和温度状态,不利于锅炉安全运行。六是附属设备负荷增大,增大自身磨损和运行成本。三、改造方案(1)降低锅炉排烟温度:应根据锅炉设计规范和布置位置,增大尾部受热面,最大限度的利用烟气余热。(2)减少 SO2 和飞灰排放量:应最大限度的增加锅炉热效率,在相同负荷情况下降低锅炉耗煤量。(3)降低燃料配给热空气温度:应根据锅炉空气预热器的安装位置及生产需要,减少空气预热器的换热面积。(4)增大锅

4、炉水容积:为延缓锅炉汽化事故的发生,应尽量增大锅炉水容积,延长锅炉汽化时间,确保锅炉安全运行。为保证改造方案切合实际和便于安装,且不影响锅炉本体设计,经反复初步设计,决定将原两级空气预热器改为一级空气预热器,减少的一级空气预热器位置加大一级省煤器换热面积。制定出详细的改造方案后,经锅炉厂家设计人员审核,同意此改造,锅炉厂家出具了规范的锅炉省煤器和空气预热器改造蓝图,组织专业施工队进行了改造。单台锅炉技改费用约 26 万元。四、改造效果通过改造前后的锅炉运行报表可得出,改造前省煤器进出口温差为 4.54,改造后省煤器进出口温差平均为 6.14,改造后比改造前提高了 1.6。锅炉正常运行流量为20

5、0m3/h,标煤热值为 29274kj/kg,根据计算一个采暖期单台锅炉可节约费用为 15.79 万元。环保:经改造后每采暖期单台锅炉耗煤量减少 185.8 吨,原煤含硫量平均为 1.0%,每采暖期减少 SO2 含量排放量为:185.8 吨1.0%=1.858 吨。安全:改造前锅炉省煤器水容积为 1.4m3,改造后锅炉水容积为 2.0m3,锅炉总水容积增加 0.6m3,在突然停电或其它情况导致循环停滞时,延缓了锅炉汽化时间,提高了锅炉运行安全系数。设备使用寿命得以延长。锅炉本体:因改造后锅炉燃煤量的降低而使燃煤飞灰减少,降低了飞灰对锅炉受热面的磨损;附属设备:飞灰的减少降低了除灰机的工作负荷,且因 SO2 排放量的降低也减少了对除灰设备的腐蚀;鼓引风机负荷的降低,减少了设备本身的磨损;改造后燃煤量的减少也降低了上煤、除渣等设备的运行负荷。

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